Publicación:
Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma

dc.audienceComunidad Científica y Académicaspa
dc.contributor.advisorPérez Vergara, Ileana Gloria
dc.contributor.advisorRueda Rendón, Gabriel
dc.contributor.authorPadilla Delgado, Santiago
dc.contributor.authorTorres Bedoya, Natalia
dc.date.accessioned2018-12-12T14:31:22Z
dc.date.available2018-12-12T14:31:22Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-12
dc.description.abstractThis project aims to present improvements in the area of knitting collars and cuffs in a configuration company located in Santiago de Cali, Colombia, in which a reduction of cycle times is made to increase the productivity of the process. of this project seeks to meet the current demand of the market which will increase, the capacity of the machine and the bearing, the production, the increase of the productivity, the competitiveness and the positioning in the market. The execution of the project was carried out guided by the standards of the Lean Six Sigma philosophy applied with the DMAIC methodology, implementing the different tools provided in each study phase (Define-Measure-Use-Improve-Control-Control), which allowed to obtain as a final result an increase in productivity 29%, which went from 15.68 pieces / hour to 20.26 pieces / hour.eng
dc.description.abstractEste proyecto tiene como objetivo presentar las mejoras efectuadas en el área de tejido de cuellos y tiras de puños en una empresa de confección ubicada en Santiago de Cali, Colombia, en la cual se realizó una reducción de tiempos de ciclo para aumentar la productividad del proceso. La realización de este proyecto busca cumplir con la demanda actual del mercado que va en aumento, logrando mejorar la capacidad de la máquina y por ende, de la producción, incrementando la productividad, competitividad y posicionamiento en el mercado. La ejecución del proyecto se realizó guiado bajo los estándares de la filosofía Lean Seis Sigma aplicada con la metodología DMAIC, implementando las diferentes herramientas proporcionadas en cada fase de estudio (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar), las cuales permitieron obtener como resultado final un aumento de la productividad 29%, que pasó de 15,68 piezas/hora a 20,26 piezas/hora.spa
dc.formatpdfspa
dc.format.extent117 páginasspa
dc.format.mediumRecurso en lineaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10819/6750
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de San Buenaventuraspa
dc.publisher.facultyIngenieriasspa
dc.publisher.programIngeniería Industrialspa
dc.publisher.sedeCalispa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/spa
dc.source.bibliographicCitation[1] U. E. Gómez P. y O. Gómez N., «Modelo de simulación para el proceso de producción en empresas de confección textil,» Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, vol. 11, nº 24, p. 18, Enero-Marzo 2013. [2] W. uniformes, «Wimo uniformes,» P&P GROUP S.A.S., 2016. [En línea]. Available: http://www.wimo.com.co/who-we-are/. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [3] A. F. M. Zapata y C. M. Acevedo, «Reducción del tiempo de ciclo para el aumento de la productividad en el proceso de elaboración de concentrado para gallinas ponedoras.,» Cali , 2018. [4] A. F. Cardona Cuero y J. D. Vela Ospina, «Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops,» Cali , 2018. [5] P. Rendón Gil y M. O`byrne Lozano, «Diseño de un modelo para la reducción del tiempo de ciclo en la atención al cliente del plato Alas,» Cali , 2017. [6] N. R. UMBA RODRÍGUEZ y J. D. DUARTE CORDON, «PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN LA FÁBRICA DE ALMOJÁBANAS EL GOLOSO,» Bogota D.C, 2017. [7] M. C. Fuentes Morales, F. J. López Benavides, D. Atayde Campos y M. C. Chavarría Gaytán, «Reducción de tiempo de ciclo del área de corte mediante la aplicación de la técnica smed,» Culcyt - Cultura científica y Tecnológica, vol. 13, nº 59, p. 8, 2016. [8] D. M. NÚÑEZ y D. A. LIBREROS RAMÍREZ, «INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELAB ORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE,» Cali , 2015. [9] C. . A. BALLEN MONTES y J. F. CRUZ CASTAÑEDA, «DISMINUCION DE TIEMPO DE CICLO EN LA FABRICACION DE SUAVIZANTES PARA TELAS EN LA EMPRESA J Y C,» Cali , 2015. [10] J. URBINA REYES y F. J. CEBALLOS ORTEGA, «INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA MEJORA DE TIEMPO DE CICLO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA YESOS Y FIGURAS DEL VALLE,» Cali , 2014. [11] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=AE4YgA5. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [12] R. A. D. C. Málaga, «Estudio técnico de la producción de harina de lúcuma en la sierra de Piura,» Piura , 2006. [13] A. Ruiz y F. Rojas , «Herramientas de calidad,» Madrid, 2009. [14] A. Luceño Vázquez y F. J. González Ortiz, Métodos estadísticos para medir, describir y controlar la variabilidad, Cantabria (España): Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015, p. 379. [15] I. AMÓN URIBE, «GUÍA METODOLÓGICA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN DE DATOS,» Medellin , 2010. [16] CAMFive, «CAMFive,» CAMFive , 2014. [En línea]. Available: http://www.camfive.com/colombia/tejedoras/#text3. [Último acceso: 07 Noviembre 2018]. [17] J. Prokopenko, «La gestión de la productividad,» Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, Suiza, 1989. [18] J. E. Medina Fernández de Soto , Modelo integral de productividad, Bogota, D.C.: Fondo de Publicaciones, 2007, p. 154. [19] L. Silvia, L. Garcia y F. Villareal, «Six Sigma: factores y conceptos claves,» Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa, vol. 22, nº 36, p. 14, Mayo 2014. [20] N. Marulanda Grisales, G. E. León , H. H. González Gaitán y E. A. Hincapié Pizza, «Caracterización de la implementación de herramientas Lean Manufacturing: estudio de caso en algunas empresas colombianas,» POLIANTEA, vol. 12, nº 22, p. 24, Enero - Junio 2016. [21] O. L. Mantilla Celis y J. M. Sáchez Garcia, «Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma,» Redalyc, vol. 28, nº 124, p. 22, Julio-Septiembre 2012. [22] J. P. García Sabater, «Takt Time. Tiempo de Ciclo,» España , 2013. [23] D. X. C. Manobanda, «Estandarización del proceso de control y su incidencia en la calidad del modelo M4 en la empresa Ciauto Cia.LDTA.De la ciudad de Ambato,» Ambato, 2017. [24] H. Gutiérrez Pulido y R. d. l. V. Salazar, Control estadístico de calidad y Seis Sigma, México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 502. [25] L. D. Ángel Torres, «Modelos y herramientas utilizados en la implementación de sistemas de gestión de calidad,» Questionar: Investigación Específica , vol. 3, nº 1, p. 11, 20 Octubre 2015. [26] D. A. Guerrero Chanduví, «Desarrollo del acta de constitución,» Repositorio institucional PIRHUA Universidad de Piura, Piura, 2018. [27] B. W. Niebel y A. Freivalds, Ingeniería industrial:Métodos, estándares y diseño del trabajo, México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 752. [28] J. F. MONTAÑEZ MUÑOZ y C. A. GÓMEZ PEÑUELA , «IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA SIX SIGMA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.,» Bogota D.C.,2006. [29] G. T. A. y V. R. S. M., «Mapa de cadena de valor implementado en la empresa Agronopal ubicada en el D.F.,» Redalyc, vol. 16, nº 1, p. 8, 2012. [30] M. Rother y J. Shook, Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, USA: The Lean Enterprise , 2003, p. 102. [31] M. F. SALGUERO MANOSALVAS , «DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO APLICANDO LAS FILOSOFÍAS RCM Y FMEA A LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC, BASE1, FRANCISCO DE ORELLANA,» Sangolquí (Ecuador), 2010. [32] L. Padilla, «Lean Manufacturing manufactura esbelta / agíl,» Revista Electrónica Ingeniería Primero, nº 15, p. 6, Enero 2010. [33] D. G. Johan Armando, . P. Franco Cicedo y . L. Rivera Cadavid, «Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el aprendizaje de Lean Manufacturing,» Sistemas & Telemática, vol. 7, nº 14, p. 37, 2009. [34] A. J. Quintana Hernández, «Estandarización en producción a través de la instalación de mecanismos básicos en una máquina formadora de vidrio en Vidriera Guatemalteca, S.A.,» Guatemala, 2017. [35] C. E. Beltrán Rodríguez y A. D. Soto Bernal, «Aplicación de herramientas lean manufacturing en los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S,» Bogotá D.C , 2017. [36] A. Suñé Torrents, F. Gil Vilda y I. Arcusa Postils, Manual práctico de diseño de sistemas productivos, Madrid: Ediciones Diaz de Santos, S.A., 2004, p. 294. [37] L. F. Barragán Lambert, «Implementación de la metodología DMAIC de Lean Seis Sigma para la reducción de desperdicios en el quirófano de un hospital privado de San Luis Potos,» San Luis Potosí, S.L.P., 2015. [38] L. O. Ferrucho Bran y S. Rodríguez Hernández, «Proyecto Educativo Bonaventuriano - PEB,» Bonaventuriana , Bogotá, Colombia , 2010. [39] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/search/search?w=modelos. [Último acceso: 10 Octubre 2018spa
dc.source.instnameUniversidad de San Buenaventura - Calispa
dc.source.otherCali, Trabajo de Grado, T658.542 P123rspa
dc.source.reponameBiblioteca Digital Universidad de San Buenaventuraspa
dc.subjectLean Manufacturingspa
dc.subjectSeis Sigmaspa
dc.subjectProductividadspa
dc.subjectReducción de tiempos de ciclospa
dc.subjectSix Sigmaspa
dc.subjectProductivityspa
dc.subjectCycle time reductionspa
dc.subject.lembSix Sigma (Normas de control de calidad)spa
dc.subject.lembEstudio de tiempos y movimientosspa
dc.subject.lembMejoramiento de procesosspa
dc.thesis.nameIngeniero Industrialspa
dc.titleReducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigmaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.spaTrabajo de Gradospa
dspace.entity.typePublicationspa
Archivos
Paquete original
Mostrando 1 - 1 de 1
Imagen en miniatura
Nombre:
Reduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdf
Tamaño:
5.24 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Paquete de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
2.02 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: